粉尘处理方法中电除尘是使用最多的工艺方法,但是电除尘在运行中经常会发生火花放电等现象怎么办?这种情况下要对除尘设备以及工艺流程进行优化、改进、定期检查及重点预防措施。随着国家对于除尘处理的要求越来越严格,电除尘的稳定性对于粉尘处理就显得尤为重要。电除尘在运行中如果出现火花或者放电现象的现象,在现实操作中是非常少的。但是如果出现这种情况的话,安峰环保给大家提出几点小建议。
电除尘出现水花放电主要是因为电除尘过程中,电除尘器是利用直流负高压使气体电离、产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,直流负高压通过高压隔离开关柜接入阴极系统,阴极系统依靠吊挂装置悬挂在阳极板中间,吊挂装置与支撑钢梁间采用瓷瓶、绝缘板进行绝缘。阴极振打固定在阴极框架上,也带有高压直流负电,与外部传动装置依靠、瓷轴、绝缘板进行绝缘。阳极直接悬挂在与除尘器本体相连的沉淀梁上,与除尘器壳体一起可靠接地。而火花放电不同于电晕放电,在电场投运的过程中,当高压引入投入高压直流电达到某一个电压分界点,电除尘阴极就会瞬间发生火花,阴阳极间距击穿,并伴有巨响的放电声音及火花四溅,严重的话相当于阴阳极接通,造成阳极板烧穿。从电除尘上位机控制画面可以看到,二次电压和二次电流瞬间下降,就地表计频繁摆动,火化率显示数字,一般的火花放电会将电压电流参数限制在一定的范围内,如果严重的话直接引起电场退备。
火花产生的原因分析
烟气和粉尘特性方面的因数
电除尘是根据燃烧煤种及锅炉运行工况进行设计安装的,规定了其适用的煤种(包括含硫量、水分、灰分等)、锅炉排烟温度、烟气量、湿度、粉尘含量及粉尘特性等,当锅炉燃烧煤种发生变化及锅炉实际运行工况偏离设计参数较大时,将会出现电除尘运行的不适应,容易出现电场火花放电的情况。烟气性质主要取决于燃煤的成分,也和锅炉燃烧方式、制粉系统型式及其运行操作条件有关。粉尘的性质主要取决于粉尘的化学成分、物相结构、理化特性和粉尘浓度、比电阻、粒径分布及形状、大小、密度、粘附力等。燃烧后排出的烟气中都含有一定的水分,这对电除尘器的运行是有利的。一般烟气中水分多,除尘效率就高。如果烟气中水分过大,虽然对电除尘器的性能不会有不利影响,大量水蒸气随着粉尘的荷电沉积在收尘极板上,由于含水量大粉尘粘附性发生变化,变得越来越不易振打清理掉,使积灰越来越厚,异极距变小,产生火花放电,灰层发生局部电离,严重影响电场正常运行。
电除尘本体方面的因数
(1)极板、极线变形间距变小,发生放电:在运行中,当灰斗满灰不能及时排掉,出现阳极板膨胀受阻,极板局部弯曲,异极距变小;当阳极板振打杆受阻时,在振打的过程中,阳极板下夹板发生弯曲导致阳极板排整体弯曲,异极距变小;阳极板排的连接卡槽损坏,相邻的阳极板彼此不成整体,由于阳极板较长较薄,刚性不足,容易发生弯曲,异极距变小;阴极线膨胀距离受阻,极线变形,异极距变小;阴极线线体刚性不足发生局部弯曲变形,异极距变小;阴极芒刺线刺尖大量弯折,放电间距变小;阴极螺旋线紧力下降,发生松弛摆动,局部间隙变小。
(2)阴极小框架局部变形或移位,发生放电:在运行中,由于阴极小框架承受阴极振打的振打力,阴极振打长时间运行,出现小框架局部变形,阳极板与阴极框架间距变小;阴极小框架连接杆局部开焊或断裂,造成框架与极板间距变小:个别阴极吊挂杆下沉,导致阴极框架整体向某一个方向偏移,整体异极距变小。
(3)阳极板限位损坏或太低,极板排出槽,在运行中阳极板振打杆长时间受振打系统的振打力,且往复的做活塞运动,两侧的限位板长时间接触磨损掉或开焊掉落,极板排下部向两侧摆动,有时会与阴极系统接触发生直接短路;当灰斗发生满灰时,积灰到达极板排,极板排膨胀受阻,随着积灰越来越多,极板排会被积灰顶出槽,出现火花放电或直接短路。
供电及控制部分方面的因数
(1)绝缘子损坏或积灰严重,发生爬电放电:绝缘瓷套和瓷轴用来支承和绝缘放电系统,运行中,瓷套表面往往会沉积一层灰尘和污物,绝缘水平降低,在高电压作用下,发生“爬电”现象,并击穿放电。长期的放电又造成防尘板面碳化,以致电场电压频繁闪络,不能在高电压运行;绝缘瓷套和绝缘瓷轴长时间运行,同时由于是承压件会出现裂纹或是截止断裂,绝缘性能降到最低,电场放电严重。
(2)绝缘子加热器不加热及漏风结露,导致放电:这种情况一般发生在电场检修后,天气温度较低,绝缘子加热器损坏不加热或不加热,绝缘子温度低,绝缘部件表面水气凝结,绝缘严重下降,发生放电;当人孔门、电加热器及温度测量装置等安装处漏风严重,可造成雨水直接侵入绝缘子室,高压绝缘子及阴极振打瓷轴表面受水汽污染发生爬电;绝缘子室温度在烟气温度低时主要靠电加热、热风加热保持,在烟气温度上来后则主要靠烟气所携热量保持。绝缘子室的大小对温度的升高及保持影响很大。
(3)阻尼电阻故障;当阻尼电阻丝发生局部断裂或有裂纹时,投入电场会发生剧烈放电;阻尼电阻失效或紧力下降发生松弛,投运电场会发生放电。
电场发生火花的解决方法
严格控制烟气和粉尘特性
为了消除因煤种发生变化而影响电除尘器的除尘效率,在除尘设备系统运行正常的情况下,每套电除尘器至少应进行一次针对典型煤种的特性试验,以确定煤种、供电、振打对电除尘器效率的综合影响,找出电除尘器的最佳运行方式。同时根据实际燃烧煤种的灰分含量大小,制定合适的振打周期,分负荷段设定振打周期及振打时间。尤其是当一电场发生电场退备时,二电场的振打周期要及时进行调整,因为一电场退备,二电场的收尘压力增加,相当于二电场收集85%以上的灰量,如果振打周期还是原有周期的话,阳极板积灰严重得不到及时清理,会出现严重的火花放电,不仅收尘效果不好,还容易发生二次扬尘,所以,二电场振打周期要及时缩短。正常燃烧煤种含水量不会很大,偏差的大小也不会影响电场运行。目前烟气中含水量明显增大的主要是空预器在线水冲洗,空预器水冲洗每小时20多吨的水量,通过烟气高温蒸发,烟气中水蒸汽较正常运行高出很多倍。烟气中的水蒸气与粉尘混合收集到阳极板上,粘附性强不易振打清理掉,所以高压在线水冲洗已严重威胁到电除尘的正常运行。可行的解决方法就是,尽量高的增加排烟温度,烟气进入电除尘后尽可能的高于露点温度,避免凝结水的产生,同时当空预器在线高压水冲洗时,及时调整电场振打周期,电场参数将电压电流运行,避免极板极线粘灰太多,引起火花放电。
提高电除尘本体检修质量及运行可靠性
在电除尘检修中加强检修质量的管理,阴极芒刺线和螺旋线重点检查开焊、弯曲、芒刺弯曲的情况,逐个进行检查校正加固,对检查中发现强度降低的,严重损坏的无法修复的必须进行更换,对阴、阳极间距进行调整,并记录调整前后的测量结果;阳极板要逐排进行检查,极板弯曲的进行校正,振打杆振打受阻变形的采取有效措施消除避免。漏风不仅会增加电除尘器的烟气处理量,而且会由于温度下降出现冷凝水,引起电晕线结灰肥大,绝缘套管爬电,出现火花放电。主要对电除尘本体全部人孔门进行漏风检查,更换盘根;对电除尘阳极振打穿墙轴密封盘根全部进行更换,盘根更换3圈,每一圈相差45°角;对电除尘绝缘子加热磁套、大梁加热和阴极振打瓷轴处漏风进行详细排查,漏风点进行处理。
除尘处理时电除尘出现水花时,要立即停止除尘设备的运行,并对电场火花放电原因进行检测分析,对于放电的部分进行技术参数整理,提出最为可靠的修改意见。一般出现这种情况,主要是因为电除尘和粉尘特性超过电除尘器目前承载的范围,因此,要对粉尘处理的电除尘设备进行重点的维护检修。电除尘运行时要进行全面和定期的检修,这样才能最小程度的减少这种情况出现的概率,从而确保电除尘时间可靠、稳定、高效的运行。