项目背景:江苏纺织企业以南通地区居多,该区域中纺织印染废水排放量占据全省前列。如何有效的控制处理高污染印染废水?对废水中悬浮物、油脂、活性剂等成分去除工艺是怎样的?今天,安峰环保以江苏某纺织印染废水处理案例来进行工艺分析。
1、工程概况
深圳某纺织厂集纺纱、染色、织布一条龙,产品为牛仔布。废水主要来自染厂,其主要成分是靛蓝粉(含石灰、染料、木薯粉),另外还有NaOH、低硫酸钠。工厂实行三班倒,间断排水,每日废水量在900m3/d左右。正常情况下,废水水质见表1。
早先采用厌氧和生物滤池相结合的工艺,处理效果较差,后采用厌氧和接触氧化法联合处理工艺进行改造,边生产边治理,使其出水水质达到了排放标准,其中色度≤100度,CODcr≤150mg/L,根据两年来的连续运行,出水稳定。
2、改造前的处理工艺及存在问题
1.改造前的处理工艺流程(如图1所示)
2.存在的问题
该纺织厂设计处理能力1,000m3/d,刚投产时水量300m3/d,后逐渐增加。自投产以来,处理效果就一般化,后来出水水质随水量增加渐渐恶化,色度和CODcr都严重超标,出水色度在300度左右,CODcr在700mg/L左右。其主要原因如下。
(1)设计时对原水水质估计不足,当初设计原水CODcr=700-1,300mg/L,而现在原水CODcr=1,000-2,000m/L。
(2)生物滤池有2个,大小一样,圆形,直径13m,总高2.5m,中间布水,池内装填石头块,石头块长宽10cm左右,池底有通风孔层,自然充氧,污水靠水力作用自然旋转喷洒布水,由于充氧不足,加上厌氧水解池出水浓度过高,导致生物滤池内部呈厌氧状态,厌氧污泥阻塞石头(滤料〕空隙,造成水流短路。这样,好氧生物滤池的处理效果大大降低,二级生物滤池对有机物的降解率只有30%-40%。
(3)缺乏有技术的管理人员,操作工人素质差。
3、后期改造的工艺流程
工艺流程如图2所示。
4、工艺特点
改造后的处理工艺除了去除率高以外,还有以下特点。
(1)抗冲击负荷能力强。
在生化处理中,水解池对色度的去除率稳定在40%-70%之间,对CODcr的去除率虽只有10%-20%,却能提高废水的可生化性,在确定接触氧化池参数前,取生物滤池中的滤料和厌氧池的出水,在实验室进行耗氧实验,只要停留时间过长(24h),对COD的去除率就可以达到90%以上,说明厌氧水解池出来的污水可生化性强,为后续生化处理创造了极有利的条件。
(2)便于管理,卫生条件好。
生物滤池不适合对此类高浓度印染废水的好氧处理。生物滤池虽有节省能耗,易于操作等优点,但处理效率低,对有机物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蝇。当负荷高时,生物滤池大都呈厌氧状态,形成厌氧污泥,阻塞孔隙,影响通风,滤料一旦阻塞,清理困难。
(3)产泥量少。
在接触氧化池挂膜后,填料上的微生物组成的食物链能维持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厌氧水解池,混凝气浮池最终产泥量只有1m3/d左右,而改造前最终产泥量是7-8m3/d,减少泥量约87%,大大地减少了污泥处理系统的负荷(污泥出路曾是厂方头疼的问题)。
(4)曝气量可随水量调节。
接触氧化池分3个廊道,在以后运行时发现:使第1个廊道停止曝气使之成为厌氧段时,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,还是属达标运行,经测定其内部溶解氧在0.2mg/L以下。这样,实际好氧停留时间降低为14h,一方面节省了能耗,另一方面为今后扩大生产,处理污水量增加创造了一个极有利条件。
(5)对这种高浓度呈强碱性的印染废水,在生化前要投酸进行中和。
硫酸亚铁对这类印染废水有独特作用,预处理采用投硫酸亚铁的办法,还能去除部分色度和COD。
5、运行情况
治理工程完工后,两年来连续运行的监测数据表明,其出水稳定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,属达标运行,说明该项治理工程是成功的。
该企业印染废水排放量30吨/t,经过工艺改造后出水稳定,色度、悬浮物基本达到排放标准。纺织印染废水处理难度大,在工艺加入硫化铁,进入厌氧水解池、氧化池、沉淀池、气浮池、储泥池,最终分离出泥水混合物。印染废水产生的污泥体量较大,要进入压滤机干化泥饼外运。此时的污泥属于一种危废,不能随意处理。安峰环保在纺织印染废水处理方面,有过项目施工处理案例,如果你有相关的废水问题,欢迎随时来电咨询: